發(fā)電設(shè)備實施狀態(tài)檢修是一項復雜的系統(tǒng)工程,它不僅涉及到電力設(shè)備各專業(yè)、多學科的技術(shù)問題,而且還涉及到一系列的管理科學上的問題。目前我國推行的狀態(tài)檢修是指在試點廠探索融故障檢修、計劃性檢修、狀態(tài)檢修、主動檢修為一體的,使設(shè)備具有最大可靠性和最低成本消耗的混合檢修方式。實施狀態(tài)檢修從整體上理解,就是圍繞降低設(shè)備維護成本,提高設(shè)備利用率和檢修的預見性、預控性,使用先進的科學技術(shù)手段,從方方面面去做好設(shè)備管理工作。
1 純計劃檢修已不能適應(yīng)現(xiàn)代化水電廠的需求
葛洲壩電廠是華中電網(wǎng)的主力電廠,是正在興建的三峽電廠的反調(diào)節(jié)水電廠。電站設(shè)計水頭18.6m,全廠共裝機21臺,裝機容量2175MW。近年來,該廠經(jīng)過對水輪發(fā)電機油、水、風系統(tǒng)的自動化元件、發(fā)電機勵磁、調(diào)速、保護系統(tǒng),水輪機推力瓦和220kV、500kV開關(guān)站等設(shè)備的優(yōu)化改造,其設(shè)備的自動化水平和安全運行穩(wěn)定性得到明顯提高,以往采用的純計劃檢修已不能適應(yīng)現(xiàn)代化設(shè)備運行和各種突發(fā)事故的要求,因此實行狀態(tài)檢修已成為該廠各項管理體制改革的重要內(nèi)容。
1.1 純計劃檢修的弊病
純計劃性的預防檢修,是計劃經(jīng)濟下的產(chǎn)物,它包括了設(shè)備的大修、小修、定期維護等,如《發(fā)電廠檢修規(guī)程》明確規(guī)定,機組大修每3~5年1次,小修每年2次,檢修安排的重要依據(jù)是檢修周期。這種檢修模式雖有一定的科學依據(jù),但比較保守,且存在許多弊?。?/span>
(1)純計劃檢修的不科學性 純計劃檢修是依據(jù)設(shè)備的制造質(zhì)量、安裝工藝、現(xiàn)場投運調(diào)試情況而預定一個檢修周期,將其寫入設(shè)備的檢修規(guī)程并固定下來,由生產(chǎn)計劃部門參照執(zhí)行。純計劃檢修雖然對設(shè)備狀態(tài)不佳的設(shè)備進行了必要的維修,但對設(shè)備運行情況良好的設(shè)備按部就班修理,這樣勢必造成有些發(fā)電機組越修越壞或良好設(shè)備一修便故障率增加的現(xiàn)象,因此缺乏科學性。
(2)設(shè)備檢修的不經(jīng)濟性 純計劃檢修一方面致使有些狀況較好的設(shè)備到期必須修理,增加設(shè)備檢修費用,同時又加速了設(shè)備的磨損,甚至縮短了使用壽命,降低了設(shè)備利用率;另一方面,少數(shù)狀況不好的設(shè)備因檢修周期未到而得不到及時檢修,降低了設(shè)備運行的安全可靠性,甚至到發(fā)生事故后才搶修,擴大了經(jīng)濟損失。
(2)檢修過程的不持續(xù)性 進入九十年代以來,有許多電廠相繼推出了檢修運行分離的管理體制的改革措施,紛紛成立和組建了各自的檢修,但由于發(fā)電廠和檢修公司之間設(shè)備責任的不明確和分工的交叉,在檢修特別是大修及擴大性大修方面,盡管檢修質(zhì)量能夠得到保障,仍普遍存在著檢修與維護過程的不持續(xù)性,常常使一些技改項目特別是一些小的技改項目,在檢修完成后進行日常維護或事故處理時一些資料、技術(shù)參數(shù)的混亂,從而延長了檢修時間,降低了設(shè)備利用率,給發(fā)電廠造成不必要的運行時間損失和經(jīng)濟損失。
2 狀態(tài)檢修的關(guān)鍵是對狀態(tài)檢修全過程管理
真正意義上的狀態(tài)檢修其成本消耗最低,設(shè)備運行具有最大可靠性。因此在實施狀態(tài)檢修時,一方面對一些非主要運行設(shè)備可實行狀態(tài)檢修,而對主要發(fā)電設(shè)備,由于其影響性和經(jīng)濟性,應(yīng)大力依靠監(jiān)測手段,預測其運行的最后程度,實行計劃檢修,并在設(shè)備有可能造成較嚴重后果或經(jīng)濟損失較大時,對其進行預防性檢修;另一方面,由于設(shè)備運行的不穩(wěn)定性和不可控性,狀態(tài)檢修應(yīng)在兼顧經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上,定期發(fā)現(xiàn)問題,定期淘汰設(shè)備,加速設(shè)備折舊,以提高設(shè)備運行的可靠性。
2.1 實行狀態(tài)檢修必須從改變觀念入手
純計劃檢修是在計劃經(jīng)濟管理模式下針對我國的國情而實施的一種設(shè)備檢修管理模式。固定的檢修周期并不隨現(xiàn)場設(shè)備的運行條件、環(huán)境和設(shè)備的換型、運行可靠性的提高而變化。因此形成了設(shè)備到期就必修,不論其健康狀況如何均來一個大拆、大卸、大組裝。因此開展狀態(tài)檢修與預防性檢修、故障檢修相結(jié)合的混合式檢修勢在必行,且必須從思想觀念上徹底突破相關(guān)的條條框框,打破純計劃檢修模式下的固有檢修周期的約束。
2.2 葛洲壩電廠檢修模式
1993年10月,葛洲壩水力發(fā)電廠打破了傳統(tǒng)的檢修模式,代之以計劃檢修為主,診斷檢修為輔的檢修模式,遵循“具體情況具體分析,修必修好”的原則,把集檢修、運行管理為一體的發(fā)電綜合體分離為兩個獨立的單位:發(fā)電廠與獨立核算的具有法人資格的檢修公司,從而向狀態(tài)檢修邁出了第一步。1995年針對發(fā)電廠與檢修公司之間存在的責任混淆等問題對兩單位的設(shè)備分工進行了重新分配:發(fā)電廠負責對設(shè)備的運行管理、二次電氣設(shè)備的大、小修和日常維護;檢修公司負責機械、一次電氣設(shè)備的大、小修。新的檢修模式的建立,不僅在建立新的檢修觀念的同時精簡了機構(gòu),促進了職工隊伍向技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,而且使發(fā)電廠的職能進一步明確和單純化,逐步從純計劃檢修向以狀態(tài)檢修為基礎(chǔ),故障檢修與預防性檢修相結(jié)合,以最低經(jīng)濟消耗為目標,同時兼顧設(shè)備運行可靠性的混合檢修方式發(fā)展。
2.3 葛洲壩電廠在推行狀態(tài)檢修的前期實踐
在進行檢修體制改革的同時,葛洲壩電廠在部分設(shè)備的運行管理方面相繼開展了一些“初級階段”的狀態(tài)檢修工作:如1990年進行的3F機組擴大性檢修,按慣例機組運行10年左右擴修一次,而3F僅運行了8年時間因水轉(zhuǎn)機轉(zhuǎn)輪漏油嚴重而提前進行擴修。按計劃5F機組應(yīng)該在1995年進行擴修,由于5F機組的運行狀況良好,至今尚未進行擴修。
1998年長江發(fā)生了自1954年以來的全流域性大洪水,其洪峰水位之高,來水量之大,持續(xù)時間之久是歷史罕見的。葛洲壩電廠做為我國最大的水力發(fā)電廠,在其發(fā)電機組2F、4F、5F、6F相繼出現(xiàn)上導、水導擺度增大的不良運行工況,振動擺度監(jiān)測裝置實時在線監(jiān)測并報警,在確認了這一不良運行工況之后,葛洲壩電廠及時同調(diào)度聯(lián)系申請停機低谷消缺,施行狀態(tài)檢修。從而在確保大壩安全及發(fā)電的同時,發(fā)揮大型水力樞紐攔洪、錯峰、削峰作用,最大限度減輕下游的防洪壓力,為整個長江流域尤其是確保荊江大堤、共同抵御洪水的侵蝕作出了應(yīng)有的貢獻。